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铸棒品规精简,不!可能
2022.06.29

在铝模生产梳理的疑难问题中,铸棒规格多,导致挤压机切换频繁、排产难度大、异常倒棒及定置找棒问题突出,严重影响挤压及常德熔铸生产效率。计划排产与常德多次反馈铝模生产,但因为多种原因导致一直未深入研究寻找合适的解决方案。

2021年3月,CEO提出铸棒必须标准化,对铸棒规格进行精减、实现专机专规。当时的模挤工区长接到指令,因为项目工程的困难性,产生畏难心理,所以项目进展缓慢。

为彻底解决铸棒规格问题,CEO指示成立专项组,组织研究改进,一次又一次地强调和批评,并提出思路和方法,将所有铸棒、基材的规格型号梳理出来,按照生产机台、型材米重、定尺长度、合格率、头尾废料进行分类罗列清单;然后从操作、设备、工艺等维度系统分析,找准规格精减后存在的问题,结合产品合格率利用公式计算出最佳规格型号;最后整合常德分公司资源,积极配合优化定尺长度。针对精减过程中出现的问题,CEO三次答疑解惑,及时提出解决方案,最终使铸棒规格从36种精减至4种,挤压整体效率提升10%、计划排产实现自动化,常德熔铸精简2人、锯切提效30%、铸棒成品率上升1.5%。

许多所谓的“不可能”,只是惰性和畏难之下寻找的借口。只有不怕变革才有与时俱进,只有持续改进才能创造价值。


铸棒规格.jpg